2011 年终总结
2011 年烧成车间运行丁班在公司、烧成车间的正确领导下,
圆满的完成了各项工作,现就 2011 年我所做的工作从以下几个方面
做以总结:
、思想政治方面。
2011 年我始终紧跟水泥公司领导的思想方针,与烧成车间领
导思想保持高度一致,及时将水泥公司领导的思想及会议精神用心
体会,并进一步得到落实。使“执行力”在我们班组得到较好落
这一年来我协助班长将班组的安全培训与安全活动有机地结合,
努力提高员工安全意识和安全技能。在严格要求自己的同时,也建议
班组的安全活动的主题要紧紧围绕《岗位操作规程》《安全操作规
程》《事故案例分析》的内容进行学习,要注重实际效果,做到学以
致用, 真正地使员工的安全技能够满足目前生产改进和企业发展的需
要。做为一个参与过一,二线筹建的员工,我还利用自己从实践中所
学到的安全知识,结合岗位存在的危险动态性等特点,教会员工隐患
辨识能力,营造主动发现隐患、主动治理隐患、主动消除隐患的班组
全员参与良好工作的氛围。
二. 环保管理;
根据集团清洁文明生产的要求,我们加强了对现场"跑、冒、滴、漏”
的治理工作, 重点对各油站及各设备的漏油进行集中闽治, 不仅减少
了油污的污染又减轻了员工的劳动强度,设备卫生治理难度降低, 同
时大大激发了员工工作积极性, 我们对袋收尘, 电收尘运行跟踪处理,
漏风点进行密封,更换了电收尘软连接,收沉内部振打调整,收沉效
果得到了保证。针对煤麻袋收侍分格轮漏灰严重,与维修工段协调研
究,彻底解决袋收侍的二次扬沉。我们又加了大现场环境卫生治理力
度,对现场卫生死角彻底清理,并把设备包机到人。现场基本上做到
了设备见本色,卫生无死角,窗明几竞,无白色垃圾。使我们的工作
在一个舒适的工作环境当中。
三,安全管理:
安全是企业的最大效益,我们始终把安全工作放在第一位,以岗位安
全操作规程培训为抓手,要求人人熟知内容,并严格按照操作规程去
做,对培训内容进行考试验证,合格率在 95%以上。工段定期召开
安全例会,参加班组安全活动。每天安全早会布置安全注意事项,要
求员工规范作业。对现场安全隐患的排查与整改,孔洞封堵,扩展部
分作业平台,对各设备保护定期检查处理,保证各设备保护有效。我
们深知十次安全事故九次违章,重点对习惯性违章进行查处,发现一
起处理一切,决不姑息。烧成工段热工设备多,清料作业多,容易发
生安全事故,在清料作业时,必须有工段管理人员带领作业。在安全
问题处理上,本着严是爱,宽是害的原则,从严要求。
四.成本与经济技术指标管理
耐火材料均控制在目标范围内,熟料质量保持在较高水平。在成本控
制上,我们从材料领用上抓起,建立材料领用与使用台帐,由专人负
责开票,从源头上堵住乱领乱用的现象。生产中积极排查设备隐患,
努力提高设备运转率,及时治理"跑冒滴漏"减少人为故障停机,杜绝
室开机现象的发生,平时注意引导员工的节约意识。
五认真学习,总结经验
1) 今年我三请来了日本水泥方面的专业人士,对烧成车间工艺方面
的不足进行指正和改进, 同时又派出了不少中层领导干部去外地兄弟
单位进行学习和借鉴经验。充分发扬了“请进来,走出去”的学习理
念。 经过日本专家的指点,烧成车间对工艺线上的不足之处进行了弥
补,窒操也充分抓住机会多请教,多学习,形成了很好的氛围。
2) 经过日本专家建议,两条回转窑窗头新加了烧点温度计。经过长
时间的观察探讨,运用与分析, 发现烧点温度使窖内燃烧情况能起到
-个更好的判断作用,对二烧的判断影响十分直观准确。
在窒内飞沙的情况下,烧点温度急剧降低,而窗头章温度则快速
上升。结合窒内烛烧情况分析, 窖头单温度主要是被未冷却的飞沙料
带起来的,并不是真实的温度,而烧点温度相对来说要准确的多。这
就说明飞沙的情况下,窗内的熟料所带出的温度是较低的,二次风温
也较低,所以这时候就要针对当时情况采取相应的措施来处理,不能
-味的只看窗头单温度,片面的判断窜内温度是不够的。
窗头音温度较高而烧点温度较高的情况下, 这时候一般都是起烧
状况良好的时候,窒内火焰稳定,熟料结粒状况好。而熟料中因为含
有足够的温度,进入怎冷机,所以带起的二次风温也高,所以烧点温
度和窗头单温度都高,这种情况可以判断为熟料业烧状况良好, 窗头
音温度也并非未冷却的飞沙料所造成。
窗头重温度低而烧点温度高,这种情况一般窖内来料突然减少
所致, 由于二次风温是足够的, 但是物料相比正常情况下减少了很多,
冷却风机风量相对较大,二次风温散热较快,导致窜头日温度降低,
同时这时候可以观察到窖内黑火头加长,葛下压力降低。同样的情况
也可以是因为熟